由云南順時針科技有限責任公司主導的“降耗增產、提質增效”的技術改造項目順利完成,在對設備、工藝流程進行改造后,降低了不必要的損耗、制板產量大幅提升、烘干時間大幅縮短、蒸養周期大幅縮短、合格品率超過90%,得到甲方領導和員工的一致好評!解決了生產中的困惑,并掌握了云南順時針科技有限責任公司近30年生產總結出的經驗。
國內能做硅酸鈣板生產線設備的廠家很多,但能做設備又懂生產工藝及流程的廠家則不多,云南順時針科技有限責任公司就是國內不多的一家。
一、流漿法現階段存在的問題
1、總產能不足,產品人工費偏高
日產9mm板2100張/天,年產能280萬平米,產能與巨大的投入不成比例,人工、固定資產難以攤銷,人均投入產出低
2、產品合格品率不到80%,生產成本增加
3、易耗品使用成本高,毛毯使用產量為12000張/條,生產成本增加
4、電、汽耗高
烘干時間長,總計用時8小時;蒸壓時間24小時
5、 布局與配置不合理,有多余設備,其配置不適應生產需要
6、工藝操控不合理
(1)制漿操作不合理,沒有同主機特性及產品配方關聯
(2)主機操作不精細,沒有同產量、質量關聯
(3)預養時間及溫度控制沒有合理的參數
二、解決辦法與目標
1、提高總產能
在現有的生產線上提高產能20%以上,達到日產9mm板2500張以上,年產能超過350萬平米,但由于后續產能增長受限,不可能大幅提升
2、提高單機產能
(1)改造現有的打漿機,使產量大于主機產能20%,使用高分散、高效率12立方米打漿機
(2)改造主機加壓裝置、提高車速
(3) 配合其它方法使產能達到日產9mm板量2500張
3、提高產品合格率
(1)改造打漿機及真空脫水
(2)調整生產工藝
(3)全流程培訓員工,熟悉操作控制技能
(4)輔以其它方法實現合格品率大于80%以上
4、降低易耗品使用成本
改進毛毯清洗方法,培訓員工毛毯使用技巧及方法,使產量達到18000張/條以上
5、降低電、汽能耗
(1)改進熱風風道,增加板材受熱面
(2)增加水汽排除裝置
(3)改進進出烘干房方式,提高保溫能力
(4)改進墊架、墊板,減少人工及物耗
(5)配合其它方法實現總烘干時間不超過4小時
6、改進布局與配置不合理狀態
(1)部分多余設備暫時不動
(2)更換不適應生產的配置
7、改善工藝操控制流程
(1)改變不合理的工藝
(2)培訓全流程操作方法
(3)讓工藝、操作方法同生產方法(流漿法)、配方、產量、質量關聯
(4)總結預養時間及溫度控制,得出合理的參數
三、改造前后效果對比
經過云南順時針科技有限責任公司的團結努力和艱辛付出,按時完成改造項目,開機試產就達到要求并超出預期。
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